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感應(yīng)淬火機(jī)床的選購及應(yīng)用技術(shù)

  美國某公司委托我廠生產(chǎn)一種齒圈,結(jié)構(gòu)如圖1所示,該工件應(yīng)用于AT/6L90變速箱項目。齒圈內(nèi)孔部位需要進(jìn)行感應(yīng)淬火,材料為60鋼,國內(nèi)替代材料成分符合標(biāo)準(zhǔn)GB3077—2015。

圖片 1

  圖1 齒圈結(jié)構(gòu)

  1.工件熱處理要求

 ?。?)內(nèi)孔感應(yīng)淬火+回火。

 ?。?)回火后的表面硬度為58~64HRC。

 ?。?)淬硬層分布如圖2所示,兩端3mm處1.5~3.5mm,兩端4mm以內(nèi)區(qū)域2~4mm。

  (4)不能有淬火裂紋。

  (5)外花鍵精度按DIN3962標(biāo)準(zhǔn)為9級,外花鍵M值(mm):153.035±0.06/φ5.0。

圖片 2

  圖2 熱處理模式

  2.設(shè)備能力需求計算及確定設(shè)備廠家

 ?。?)我公司能夠承接國外高端用戶業(yè)務(wù)的關(guān)鍵條件就是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,其產(chǎn)品報價要較大幅度地低于國外產(chǎn)品的現(xiàn)有價格。對于圖1所示工件,我們在得到用戶市場需求的相關(guān)信息后,快速對工件圖樣進(jìn)行了技術(shù)評審,并針對其產(chǎn)能提升需求和質(zhì)量高要求的原因提出了“新品零件設(shè)備需求計算與規(guī)劃要求”。熱處理方面需要新購置一臺感應(yīng)淬火設(shè)備,加工節(jié)拍21s。我們發(fā)出設(shè)備采購信息后不久有兩家外資公司的人員來洽談業(yè)務(wù)。經(jīng)過兩輪交流后他們都同意了我們所提的要求,遞交了技術(shù)協(xié)議并報價,兩家的報價在370~400萬元。之后在較長一段時間里我們沒有收到其他單位的技術(shù)協(xié)議與報價。于是我們決定擇日再組織一次會議,將以上兩家的技術(shù)方案與報價做一次綜合性評審,然后選定廠家簽訂合同。

 ?。?)一次突來的樣件準(zhǔn)備工作讓我們改變了之前的決定。在預(yù)定評審會議時間的前一周,我們收到國外用戶發(fā)來的信息,需要我們?yōu)槠涮峁﹥煞N不同基體硬度的6L90樣件去做臺架試驗,根據(jù)試驗結(jié)果確定6L90新品齒圈最終的硬度要求。按計劃6L90產(chǎn)品很快就上市,用戶反復(fù)強(qiáng)調(diào)讓我們快速提交樣件。在此之前我們已經(jīng)為該用戶提供著一種6L80齒圈,新品6L90齒圈與6L80齒圈材料相同,形狀尺寸也非常接近,最大不同在于6L80齒圈只是半成品,工件的熱處理由用戶自己去完成。這次用戶能夠同意我們?yōu)槠涮峁┏善?L90齒圈,對天海來說無論是在技術(shù)上還是在產(chǎn)品利潤上都是一次提高,我們必須把握住這次難得的機(jī)會。以上幾方面的因素讓我們在6L90齒圈的備料和機(jī)加工作上也都占盡了優(yōu)勢,三周的時間我們就完成了熱處理前所有工序。在熱處理環(huán)節(jié)上,我們及時聯(lián)系了參與競標(biāo)的那兩家外資設(shè)備單位,商談讓其先幫我們完成樣件的熱處理加工。對方同意但需要投入新工裝,按其內(nèi)部流程行事,其準(zhǔn)備時間要比我們的預(yù)期長好多,同時需要支付對方數(shù)萬元的試驗費(fèi)用。為了最大限度地壓縮準(zhǔn)備時間,公司決定由我們自己先在車間現(xiàn)設(shè)備上快速做熱處理試驗,視試驗結(jié)果再定下一步具體計劃。自2006年起我公司承接美國迪爾公司的業(yè)務(wù)中有兩種輪邊減速器齒圈熱處理中都涉及到感應(yīng)淬火。其中一種工件的外徑490mm、厚度46mm,另一種工件外徑380mm、厚度70mm。為此我們先后在國內(nèi)購置了兩臺專用中頻感應(yīng)設(shè)備。兩種工件采用的都是一次加熱工藝,加熱時間控制在28s以內(nèi),工件內(nèi)齒精度可到9級。多年來質(zhì)量控制很穩(wěn)定,在感應(yīng)淬火技術(shù)上積累了一些經(jīng)驗,能為這次樣件試驗提供借鑒。

 ?。?)我們快速完成工裝設(shè)計并配合現(xiàn)場制作完畢,之后在現(xiàn)有的感應(yīng)設(shè)備上進(jìn)行了試驗。從試驗結(jié)果看較為理想,除了淬硬層兩端的形狀與圖樣有些出入之外,其他項目都符合要求。與國外用戶技術(shù)溝通后用戶認(rèn)同了此次試驗結(jié)果。正是這次6L90新品樣件試驗的順利完成,使我們改變了購置外資公司設(shè)備的決定。我們主動與國內(nèi)現(xiàn)有感應(yīng)設(shè)備的生產(chǎn)廠家取得聯(lián)系,交流合作意向,并積極配合設(shè)備廠家做工藝試驗。設(shè)備廠家響應(yīng)我們的建議,快速制定完成了技術(shù)協(xié)議,在報價上更是表現(xiàn)出十分的誠意,價格不足外資公司報價的50%,并承諾設(shè)備節(jié)拍滿足要求。該廠家總經(jīng)理的那句“努力一把當(dāng)做為中國的感應(yīng)事業(yè)做貢獻(xiàn)了”的話讓我們一直不能忘懷。

  3.確定淬火機(jī)床技術(shù)方案

 ?。?)淬火機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計該淬火機(jī)床配有一條上料滑道和一條卸料滑道,工作臺圓周均布4個工位。工作臺采用分割器驅(qū)動結(jié)構(gòu)設(shè)計,可實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)動定位,結(jié)構(gòu)簡潔緊湊,維護(hù)方便。圖3為淬火機(jī)床實物。正視機(jī)床前身,工作臺的正前方為上下料工位,右側(cè)為加熱淬火工位,正后方為清洗工位,左側(cè)為回火工位。床身前端橫向滑道上懸置著機(jī)械手架,可實現(xiàn)機(jī)械手架整體的左右、上下動作。機(jī)械手架兩端并列安裝著氣動卡爪,右端卡爪在上料滑道上進(jìn)行抓料的同時左端卡爪可抓起上下料位置的工件,二者隨著機(jī)械手架整體移動至左側(cè)位置后,原上料滑道上的工件被移到上下料工位,原上下料工位工件同時移到下料滑道位置。

 ?。?)以單工件循環(huán)加工為例說明一下循環(huán)動作(俯視布局如圖4所示)。第一步上料滑道上的工件由機(jī)械手抓起左移放到上下料工位;第二步工件隨工作臺逆時針旋轉(zhuǎn)90o后移至加熱工位,在此完成感應(yīng)加熱淬火;第三步工作臺轉(zhuǎn)動90o后工件移動到清洗工位完成清洗;第四步工作臺轉(zhuǎn)動90o后工件被移至回火工位完成回火;第五步工作臺轉(zhuǎn)動90o后工件被放至在上下料工位。在下一循環(huán)中工件由上下料位置被移到卸料滑道,至此完成整個感應(yīng)熱處理工序。

圖片 3

  圖3 工作臺實物

圖片 4

  圖4 俯視局部

 ?。?)防錯機(jī)構(gòu)應(yīng)用6L90齒圈軸向是非對稱結(jié)構(gòu),循環(huán)加工時為避免工件放反引起兩端面處淬硬層的變化,我們在取料環(huán)節(jié)上做了防錯設(shè)計。利用工件兩端止口直徑的不同,將卡爪結(jié)構(gòu)增加了一個階梯,卡爪階梯直徑比工件止口直徑小的一端大1.5mm、比工件止口直徑大的一端小1.5mm。按規(guī)定循環(huán)加工時,工件帶卡簧槽端即止口直徑大的一端向上放置。一旦將工件止口直徑小的一端向上放置,那卡爪階梯處因直徑大于工件止口直徑而被卡在上面不能向下動作,淬火機(jī)床感應(yīng)不到卡爪氣缸下位信號停止下步動作并報警提示,可有效避免不良品的產(chǎn)生。

  4.驗收淬火機(jī)床時遇到的問題及解決措施

 ?。?)設(shè)備制造完畢后雙方約定時間對加床進(jìn)行預(yù)驗收。首先檢測機(jī)床靜態(tài)精度,結(jié)果符合協(xié)議要求。之后在關(guān)閉加熱電源的狀態(tài)下空運(yùn)行循環(huán)4h也未發(fā)現(xiàn)異常,預(yù)警有效受控。接下來我們開通加熱電源試加工了一個工件。檢測后發(fā)現(xiàn)加工件的淬硬層形狀呈小月牙形,整體寬度明顯小于圖樣要求。事后我們將淬火機(jī)床的設(shè)定功率和加熱時間做了調(diào)整后再次試加工了兩個工件,結(jié)果淬硬層整體寬度提高的幅度都不大,但淬硬層中間區(qū)域的弧度變大了,如圖5所示。我們討論后認(rèn)為只有重新制作感應(yīng)器來解決問題。同時我們想如果按圖6方式只是將感應(yīng)器高度增加,那整體淬硬層的寬度可以達(dá)到要求。但按前期的試驗結(jié)果推理,淬硬層整體中間部位的深度可能會接近工藝要求的上限,這并不是理想狀態(tài)。最好的結(jié)果是淬硬層兩端處在滿足圖樣要求的情況下,中間區(qū)域淬硬層的厚度一致且控制在中限偏下一點為宜,因為這種狀態(tài)下工件的變形最小,工藝的調(diào)整空間最大。

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  圖5 通徑感應(yīng)器對應(yīng)結(jié)果

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  圖6 通徑感應(yīng)器結(jié)構(gòu)

 ?。?)為此我們將感應(yīng)器設(shè)計成如圖7所示的結(jié)構(gòu),兩端各有一個臺階,整體的高度在25 mm的基礎(chǔ)上只是增加了2mm。廠家很快制作出新的感應(yīng)器并再次試驗,結(jié)果如圖8所示,中間底端淬硬層寬度接近一致,兩端仿形與圖樣非常吻合,此次試驗成功。附表為圖7試樣淬硬層的檢測結(jié)果,完全符合圖樣要求。此次試驗的加熱時間是10s,淬火7s。加熱淬火工位的總共時間19s。因其他工位的加工時間都不足19s,工位旋轉(zhuǎn)定位時間小于2s,產(chǎn)能達(dá)標(biāo),節(jié)拍滿足了技術(shù)要求,預(yù)驗收順利通過。

圖片 2

  圖7 兩端帶凸臺結(jié)構(gòu)感應(yīng)器

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  圖8 凸臺結(jié)構(gòu)感應(yīng)器的試驗結(jié)果

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 ?。?)終驗收階段設(shè)備需完成一次200件的連續(xù)加工,并對相關(guān)尺寸進(jìn)行全檢。統(tǒng)計結(jié)果顯示工件的外花鍵M值在熱處理之后有0.04~0.06mm的縮小變化。為此我們將熱前工藝中外花鍵M值的公差帶整體向大處平移了0.05mm。通過熱處理前后尺寸的彌補(bǔ)使控制尺寸更接近于要求中線,有效降低了控制難度。自2014年以來該產(chǎn)品的質(zhì)量控制穩(wěn)定可靠,設(shè)備故障率較低,滿足了生產(chǎn)需求。淬火機(jī)床整體外觀如圖9所示。

圖片 10

  圖9 機(jī)床整體外觀


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